【集萃网观察】本文就Sperotto Rimar SM-4起绒机对超细旦合纤绸作染前起绒整理试验,以渗透辊进尺,起绒辊数,车速,压力为工艺参数;以强力、悬垂性、绒感为指标。试验结果表明增大渗透辊进尺,穿辊多,车速慢起绒效果好,但强力受到严重损失。故必须掌 握两者之间的尺度。以涤长丝及涤复合的织物以Sücker Müller SF?4起绒机就张力、气闸压辊压力、接触面及车速等为参数进行了染后起绒试验。结果表明,双面 全磨强力达不到要求,绒感好者强力差。因起绒辊有横向运动,消除了直向起绒痕。织物经起绒后手感柔软,但变化程度不太明显。绒面细腻,但起绒效率不如意大利设备。
本文尚报导了大生产的简况。
实例一:
T:1/68d/36F有光涤纶长丝;W:150d/72F×12 涤锦复合 的(单纤0.71d)平纹织物,开纤定型后密度为T:48.5根/cm;W:33根/ cm。以Sperotto Rimar SM-4设备作染前起绒,起绒辊砂纸为180;180;240;240。车速10米/分;渗透进尺:10,一正一反。砂纸以磨20 000米为限,定时更换。相隔5000米交叉更换,每次换一辊。
质量情况为:强力:坯布T668/W775N;成品T437/W552。悬垂系数:坯 布54.5,成品48。绒感符合客户要求。存在问题:有时会产生鸡爪印,磨毛后又象倒毛 不顺,经砂洗有好转。
实例二:
T150d/36F涤低弹丝,W 150d/96F涤低弹丝 1/2斜纹织物 。定型后密度为T57,W38.5(根/cm)。以Sücker Müller SF-4染后起绒。砂纸:320;400;400;600;320。车速13米/分,转速 差调张力刻度2?8,气闸压辊调压力刻度20?0,布料磨辊(定位辊)接触面调节,两道均为2 0?0,气闸压辊调压力刻度20?0,缓磨毛辊调节刻度175。主磨辊磨纬浮,起绒整理效果不佳(因非细旦或超细纤维),无直条起绒痕疵病。
作者认为若用Sperotto Rimar SM-4在染前起绒后,若绒感不够,可再 染后轻磨一次,或再用Sücker Müller SF?4处理为佳。
来源: 印染在线
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