【集萃网观察】在多数印染企业苦于没订单的时候,南通新锦江印染公司董事长施洪生却多次抱歉地回掉单子。对此现象,施洪生说:“是因为业务实在饱满。”
作为典型的完全加工型企业,印染企业今年普遍遭遇“寒冬”。但新锦江却在“冬天”里“冬泳强身”,创造出了自己的“小阳春”。施洪生说,在今年1至9月份,新锦江实现了应税销售突破1.5亿元,入库税金超过1000万元,增幅均在50%以上。这一数据,着实令不少业内同行羡慕。
其实,新锦江和多数印染企业一样,也曾经历被动地跟着市场走的日子,而之所以能够转型成功,主要得益于“新锦江技改与品牌聚合产生的‘热能’效应。”
从跟“市场走”到领“市场跑”
“传统的经营方式就是根据客户来料、来花样进行染色,质量达到客户的要求。”施洪生说,按照这种传统的经营方式,印染企业只有不断扩大规模才能增加效益,完全是跟着“市场走”。但是近几年来,新锦江越发感觉到,印染企业不断扩大规模路子行不通了,原因在于节能减排压力大了,劳动力成本压力大了,市场低价位竞争压力大了,微利企业难以经得住市场风险的考验。
出路何在?施洪生走到国外一看,茅塞顿开。
“印染企业完全可以走‘引导市场’发展的路子,在不扩大产能的情况下,提升产品附加值,同样可以达到增加效益的目的。”施洪生说,因此新锦江很快确定了内涵转型的发展规划。并且,这一规划被迅速付诸实施。
提高产品附加值,靠的是产品竞争力。施洪生说,为了提高产品竞争力,新锦江通过更新设备和工艺,生产出来的产品质量参数完全达到国际标准。
“比如我们去年面世的‘12868’全棉涂料印花布,不但达到国际标准,而且不缩水。”据施洪生介绍,一直以来,很多消费者苦恼于购买的被套等纺织品在洗几次后就变短了,其实这个通病就是企业的缩水率不达标。而现在,新锦江的产品已经实现了零缩水率。
“去年,这些高档产品在公司的销售占比仅为10%,现在这个数据已经接近50%。我们的目的,就是希望引导成品企业向高端市场发展。”施洪生说,“12868”公开亮相后,他们的加工费提高了10%,但尽管如此,品牌企业的订单仍然纷至沓来,比如梦兰、依娜、富安娜、小绵羊、水星、红富士等。
很明显,新锦江的内涵转型计划成功了。这成功的背后,新锦江的技改功不可没。$$分页$$
技改聚能创“阳春”
“印染是个传统行业,能耗大、效率低一直是制约这个行业发展的两大瓶颈。因此,印染企业要想在行业中出类拔萃,必须克服这两大瓶颈的阻力。”施洪生告诉记者,这几年来,新锦江每年投入千万元以上主攻技改,与国内科研院校联手,对生产工艺进行创新和优化。
这些工艺创新中,退煮漂一步法工艺让施洪生很是骄傲。据了解,这一工艺是3年前新锦江与东华大学联手实施的。“传统的涂料印染工艺分为退浆、煮炼和漂白三道工艺,生产周期达36小时。改进后实施的一步法工艺生产周期缩短了三分之一,用碱量下降了15%以上,电耗下降了4%以上,用工也随之减少三分之一。”这一工艺,填补了南通印染行业的空白,也把新锦江带到了全国印染行业的领先水平。
在工艺革命的同时,新锦江还着力于设备革命,同时鼓励员工提出创新建议,工程师陆红辉的锅炉烟气余热回收建议就是这样一个金点子。
据施洪生介绍,陆红辉在工作中发现,新锦江的8台工业锅炉使用过程中,燃料在锅炉内燃烧后大部分的热能被转化利用为新的热能,但燃烧后的高温烟气则被直接排放进入大气,这部分烟气的温度通常在230度至350度之间,具有较高的热量,完全可以再利用,而直接排放,则既污染环境,又浪费资源。
于是,陆红辉开始思考,用一种装置把高温烟气回收起来,聚拢热量,然后把常温的烟气排放出去。最后,陆红辉的想法通过生产部门的热管变成了现实。这种热管由特殊材料制成,一年就可以为企业节约400多万元,不仅降低了生产成本,还保护了环境。此外,去年以来,新锦江对重点耗电设备实施智能化控制改造,有效解决了“大马拉小车”现象,新引进的设备采取自动调节负控,彻底解决了生产设备少载、空载产生的能耗。
这些革命,直接实现了新锦江降低能耗、提高效益的目标。但施洪生并没有因为这些成绩沾沾自喜,因为,在施洪生的新锦江发展规划里,“加工型企业的品牌化之路”还有很远要走。
来源:中国政协新闻网