【集萃网观察】印染行业是水和汽的用量大户,当前能源供应紧张,价格节节攀离,因而开发与应用节能降耗新技术尤为重要。
最近几年,本公司采取了一系列节能降耗新技术和措施,取得了一定的成果。例如,回收烘筒蒸汽冷凝水,并直接应用于水洗槽;将氧漂生产排出的热废水输送到退煮机回用;碱回收水排到前处理生产回用等。
但是,仍然存在一些回用不合理及未回收的情况:①碱回收回用水是所有冷凝水(有的经冷却装置冷却的)混合后再回用,回用水温较低,仅为32℃;②退煮机、冷堆水洗机排出的废水(约9O℃)的热能未回收;③染色生产线(打底预烘箱、焙烘机、皂洗机)蒸汽冷凝水、冷却水未回收等。
针对以上现象,分别采取相应措施,合理回收和利用回用水,以达到节能降耗、提高经济效益的目的。
1、碱回收热水的回用
1.1、措施
把加热淡碱用的蒸汽冷凝水(100℃)和淡碱的蒸发冷凝水(7O℃)收集在同一储缸内。考虑到此冷凝水中有时会含少量碱,因而不能直接供给丝光机,而应用泵打到氧漂机平洗箱作为补充水,以节省氧漂机平洗箱水和蒸汽的用量。
1.2、经济效益测算
1.2.1、投资
泵功率5.5kW、扬程30m、流量15t/h,价格约6000元/台,共计2台(可利用旧的);
恒压控制变频器5.5kW,价格约4000元/台,共计2台;
压力送气2000元/台,1台;
水槽利用旧的;
管道65X60m,25X40m;
面积流量计50~6t/h,价格1100元/台,共4台。
总投资约3.5万元。
1.2.2、经济效益
采取1.1节措施前,利用的回收水水温32℃。采取措施后,利用加热淡碱用的蒸汽冷凝水温度100℃,3t/h;淡碱的蒸发冷凝水温度7O℃,10t/h。
回收热能
=4.2X3000X(100—32)+4.2X10000X(70—32)
=2452800kJ
注:水的比热C=4.2kJ/kg,蒸汽热量3768kJ/kg。
以蒸汽量650kg/h计算,蒸汽折人民币85元/h(按每吨蒸汽131元计),除去电费及维修费,可节约75h。投资回收期为35000/75=467h,年回收热能折人民币36万元(年生产时间按4800h计),效益非常可观。
1.3、实际效果
此项措施2OO5年底动工,2OO6年1月完成。在正常情况下,上述两项冷凝水的回收利用,可完全满足氧漂机要求,若仍有多余就输送到退煮机。在正常情况下,氧漂机已无需再补充自来水,同时也节约了大量用于自来水升温的蒸汽量;另外,也无需再使用碱回收冷却塔,节约了冷却电源(以上仅就热能回收来计算经济效益)。
2、退煮机热废水热能的回收
2.1、措施
将退煮机的90℃废热水打到板式热交换器,并与25℃的自来水进行热交换,回收热能。之后,将由此产生的热水输送到丝光机(初开车,丝光、氧漂机未开情况下)、氧漂机(丝光机未开车和碱回收未开车时)或退煮机自用。
2.2、经济效益测算
2.2.1、投资
板式热交换器5台,共6万元;
热水泵1.5kW、扬程20m、流量8t/h,5台,共2万元:
过滤器5台,共1.5万元;
水表25,5台,共0.25万元;
流量计50—6t/h,8台,共0.88万元;
管道80X120m,25X100m。
总投资约l3万元。
2.2.2、经济效益
5台退煮机(1#045,3#045A、B段,1#、2#水洗机),每台用水量约5t/h,排水温度为90℃,经过热交换后为50℃。
回收热能:
=4.2X25X10X10X10X40
=4.2X106kJ/h
回收蒸汽量1.115t(蒸汽热量:3768kJ/kg),折合成回收价值约为146元/h(蒸汽131:元/t),除去电费及维修费,可节约130元/h。计算其投资回收期为130000/130=1000h。
年回收热能折人民币62万元(年生产时间按4800h算),效益非常可观。
2.3、实际效果
此项措施于2005年底动工,2006年3月完成。在正常情况下,经过热交换后的水温一般可达到75℃以上。唯一不足是,板式热交换器要经常清洗,否则交换效率会下降。另外,热废水交换前还需进行过滤,以延长板式热交换器的清洗周期。
3、染色机各种冷却水、冷凝水的回用
3.1、措施
目前本公司有5条染色生产线,排出的各种冷却水、蒸汽冷凝水温度为40—120℃,流量约7t/,台,现拟对其热能、水进行回收。
3.2、经济效益测算
3.2.1、投资
100镀锌管78m13根,109冲压弯头6个,不锈钢水池1个,不锈钢球阀2个,水冲真空泵(水老鼠)1个,40截止阀1个。每台染色机投资约5万元,5台共计投资约25万元。
3.2.2、经济效益
回收系统参数如下:
打底机红外线冷却水600kg/h,65℃
均匀轧车料槽冷却水500kg/h,40℃
均匀轧车液压油冷却水200kg/h,40℃
633II预烘箱蒸汽冷凝水800kg/h,120℃
打底两柱烘干蒸汽冷凝水6OOkg/h,120℃
打底烘干冷却水4OOkg/h,40℃
皂洗均匀轧车料槽冷却水500kg/h,40℃
皂洗均匀轧车液压油冷却水200kg/h,40℃
水封口料槽冷却水500kg/h,50℃
还原蒸箱保温蒸汽冷凝水200kg/h,120℃
三柱烘干1000kg/h,120℃
烘干冷却水500kg/h,45℃
水温按25℃算,则回收能量
Q=4.2X(600X40+1800X15+26OOX95+500X25+500X2o)
=1346100kj/h
蒸汽发热量3768kj/kg,折成蒸汽为357kg;按蒸汽价格131元/t,折合人民币46.8h
回收水量节约费用(水费2.3t):
(6OO+500+200+800+600+400+500+200+500+200+1000+500)X2.3/1000=13.8元/h
共节约46.8+l3.8=60.6元/h,除去维修费用,实际节约50元/h。
按每天生产时间16h,每月生产25d算,则每条生产线每月可节约20000元,每年可节约能耗24万元。目前本公司有5条生产线,技改完成后每年可节约120万元,效益非常可观。
3.3、实际效果
此项措施2006年3月完成。在正常情况下,除还原蒸箱后的平洗箱和酸中和平洗箱及厚重织物外,上述冷却水、冷凝水可基本满足皂洗机平洗箱补充用水的需求,节约了大量自来水和升温用蒸汽量。
4、结语
上述三项措施落实后,大幅度节能降耗,给本公司带来一定的经济效益(年平均节省约218万元,与能源上涨价格相抵,仍有一定盈余)。同时,该措施简单可行,效果明显。运行以上措施后,为了确保节能降耗效果,又制定了《节能装置使用考核暂行规定》,以提高机台操作人员对节能降耗工作的积极性,并防止操作时出偏差。在用水量大的机台上,全部加装流量计,把感性化控制提高到量化精确控制,不但稳定了工艺,也控制了浪费现象。